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10kV并联电容器组不平衡电压保护动作分析及探讨

2023-07-24 来源:世旅网
第31卷第2期 电力电容器与无功补偿 Power Capacitor&Reactive Power Compensation V01.31 No.2 Apr.2010 2010年4月 10 kV并联电容器组不平衡电压保护动作分析及探讨 张霖 (贵阳供电局,贵州贵阳550001) 摘要:通过贵阳地区电网lO kV并联电容器组不平衡电压保护频繁动作原因的调查,对其不 正确保护动作因素进行了详细的分析探讨,并提出了相应的防范措施,以避免或减少因保护频 繁动作造成的电容器损坏,影响电网运行的安全稳定性。 关键词:并联电容器组; 集合式; 不平衡电压; 串联电抗器 中图分类号:TM714.3文献标识码:B文章编号:1674-1757(2010)02-0011 Analysis and Discussion on the Frequent Action of Unbalance Voltage Protection 0f 10 kV Shunt Capacitor Bank ZHANG Lin (Guiyang Power Supply Bureau,Guiyang 550001,China) Abstract:From investigation of the causes of frequent action of unbalance voltage protection of 10 kV shunt capacitor bank in Guiyang area d,the incorrect protection actions are discussed in detail;more over,the corresponding countermeasures are proposed SO to avoid or reduce the damage to the capacitor and influence on the safety and stability of the power the protection. d due to frequent action of Keywords:shunt capacitor bank;assemble;unbalance voltage;series reactor 0 引言 并联电容器作为城市供配电网不可缺少的无 功补偿电源设备,对于改善电压质量、降低线损、 构上分为集合式电容器组和组架式电容器组两 类。集合式并联电容器由若干电容器单元集装于 一个外壳中构成,由于具有容量大、占地少、安装 提高电网供电能力发挥着重要作用。近年来,随 着贵阳供电局所辖电网的不断发展,无功补偿装 简便省时、运行维护方便等优点而被广泛应用;组 架式电容器组则由单台小容量电容器,通过串并 联组成。目前,贵阳地区电网1i0 kV变电站 置的大量投运,使得电容器组在运行中暴露出不 少问题,特别是电容器组不平衡电压保护频繁动 作跳闸。通过外观检查和对电容器组本体的测 90%以上的并联电容器组选用了集合式电容器 组。随着新建变电站的不断投运和选用集合式电 容器组数量的增加,加上变电站运行工况的复杂 试,发现除了有极少部分是电容器组内部发生故 障,而大部分电容器组本体内部和保护装置本身 都没有问题。 性,使得电容器组在运行中暴露出不少问题。近 年来出现了多起电容器组保护频繁动作,严重影 响了电网运行可靠性、增加了运行检修部门工作 1不平衡电压保护动作原因分析及探讨 贵阳地区电网运行中的并联电容器组,从结 收稿日期:2009-11-02 量。由此,对2008年1月至2009年2月电容器 保护动作情况进行了统计,如表1所示。这段时 间内电容器组保护共动作了l8次,不正确动作次 作者简介:张霖(1976一),男,工程师,主要从事高压试验与在线监测方面的研究。 第3l卷第2期 2010年4月 电力电容器与无功补偿 Power Capacitor&Reactive Power Compensation V01.3l No.2 Apr.2010 数为11次,占保护动作次数的61%。11次不正 确动作中有10次发生在集合式电容器组,1次在 组架式电容器组。由统计数据可以看出电容器组 保护不正常动作情况比较严重,尤其集合式所占 比重更大。在这11次不正确保护动作中,经初步 分析有贵乌变3次、瑞金变1次、黄金变1次属谐 波畸变放大造成;金关变、观水变、小箐变各1次 属保护动作整定值偏低造成,另外3次不正常动 作原因有待进一步查明。由此,根据统计数据对 电容器组保护动作的原因进行详细分析。 表1 2008年1月一2009年2月电容器组动作情况统计 1.1 电容器组内部故障造成电容量不平衡 1.2不平衡保护整定值偏低 一统计数据中电容器组保护正常动作的7次中 有5次都属于电容器组电容量超标所致,三相电 容量严重不平衡导致保护正常动作;另外2次是 由于放电线圈故障或者电缆头制作工艺不良造成 过流保护动作。电容量超标,究其原因大致有两 类:第一类是由于电容器组本身制造工艺、产品质 量以及长时间运行绝缘下降的原因导致电容量超 般情况下,电容器组零序电压保护动作原 因有: 1)电容器一次接线错误,当系统电压出现波 动和不平衡时,中性点电位偏移,而使零序电压增 大; 2)电压定值选择不合理,定值整定太低,不 能躲过正常运行的不平衡电压; 3)保护出口时间整定太短,躲不过电容器组 投入时产生的不平衡电压时间。 根据DL/T 584—1995《3~110 kV电网继电 标;第二类是由于电容器组单元内部的内熔丝熔 断切断故障元件导致电容量不平衡。不管是集合 式还是组架式结构,电容器单元里的单个元件都 带有内熔丝,虽然单个元件故障时被隔离所引起 电压、电流的变化很小,但造成其他运行元件承受 的电压加大。当遇到电网波动或暂态不平衡时故 保护装置运行整定规程》中的不平衡保护的计算 公式,每相装设单台集合式电容器、电容器内部小 元件按先并后串且有熔丝连接的电容器组,三相 差压的计算按式(1)进行。 K=3nm(Kv一1)/[Kv(3n一2)] (1) 障元件扩大,同时,故障元件被内熔丝不断隔离, 电容量不平衡不断加大,最终超出定值。 ・12・ 第3l卷第2期 电力电容器与无功补偿 Power Capacitor&Reactive Power Compensation Vo1.31 No.2 Apr.2010 2010年4月 3KUe Uch , (3) 定电压来整定的要求。 1.3 电压谐波畸变放大 贵阳地区电网中大量的非线性负载,造成了 电网电流、电压波形发生畸变,从而引起电网的谐 Mdz=(u。h/ Pr)/K1 式中,K为因故障切除的同一并联段中的电容器 小元件数;m为单台集合式电容器内部各串联段 并联的电容器小元件数; 为单台集合式电容器 内部的串联段数;Uo 为电容器组的额定相电压 波“污染”。为有效地抑制谐波污染,通常非常有 效和可行的方法就是在并联电容器的回路中串联 电抗器。串联电抗器的主要作用是抑制高次谐波 和限制合闸涌流 J,防止谐波对电容器造成危 害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放 大和谐振发生。但是,串联电抗器绝不能与电容 (一次值);Kv为过压系数;K。 为灵敏系数;Meh为 开口三角零序电压(一次值); 为放电线圈的 P,r变比;Udz为保护整定值。 由式(3)可以看出保护动作值的计算跟放电 线圈PT变比相关,PT变比选小了,对设备的安全 器组任意组合,更不能不考虑电容器组接入母线 处的谐波背景。 基于串联电抗器的选择与谐波放大关系问 运行不利,选大了,保护容易误动。 选错也是 影响定值低的原因之一。同时在规程范围内过压 题,通过建立带有谐波源的电容器装置简化电路 模型,推导得出谐波电压放大率计算公式 系数取值不同,灵敏系数的取值不同,会使得保护 动作定值相差很大。以前,为了保证电容器的可 靠运行,整定原则是:过压系数取下限,灵敏系数 取上限。但这种整定原则容易使得不平衡电压保 护,由于整定值偏低多次动作,且与电容器异常情 况无关,最终影响了电网无功补偿。 在贵阳电网110 kV及220 kV变电站,集合 式电容器组不平衡保护整定值一般采用3.5 V到 5 V,出口时间整定为0.2 S。针对整定值设定问 ,VN l I n:K一1 l l … 式(4)中,s=X。/Xc=QcN/S ;K为电抗率(K= XL/X );|s 为电容器装置接人处母线的短路容 量;QcⅣ为电容器装置容量; 为串联电抗器基波 电抗; 为电容器组基波容抗。 假设电容器装置与电网在第rt次谐波发生串 题,有些学者认为集合式电容器组按规程中的公 式计算:过压系数应取上限,灵敏系数取上限;个 别频繁动作的电容器组可做适当调整,过压系数 取上限,灵敏系数取下限,最大差压定值按不超过 6 V整定 .2 J。按此原则对于个别频繁动作的电 联谐振,可导出电容支路的串联谐振点公式(5) n= =1/ (5) 按照系统和元件的参数 (即系统短路容量 为244.98 MVA、电容器装置容量2 400 kvar、系统 等值基波短路电抗0.45 Q、电容器基波容抗 50.417 n)代人式(4)中,计算串联电抗器电抗率 分别为1%、6%、12%情况下电容器组对1~9次 谐波电压放大率F 的结果见表2。 容器组在检查其电容器正常时,可将整定值适当 提高至6 V;同时,不平衡保护定值必须满足按完 好小单台电容器上长期运行电压不超过1.1倍额 表2 2 4OO kvar电容器组配置电抗率分别为l%、6%、12%的串联电抗器时电网1—9次谐波电压放大率 由表2计算结果看出,2 400 kvar电容器组配 置电抗率为6%的串联电抗器,会造成3次谐波 电压放大,超过公用电网谐波电压(相电压) 3.2%的限值 ;电抗率为12%的串联电抗器则 会抑制3次及以上谐波电压放大。如果在3次谐 波含量比较大的电网中,配置电抗率为6%的串 ・13・ 第31卷第2期 电力电容器与无功补偿 Power Capacitor&Reactive Power Compensation V01.3l No.2 Apr.2010 2010年4月 联电抗器则是非常不恰当的,加重了电网谐波污 表33可知:“每相由3个套管引出的电容器组,应 染。以此类推,当电抗器电抗率配置正确,而电容 器组电容量选择不当时也会造成谐波电压放大。 贵阳地区电网电容器组实际运行中,220 kV 变电站选用的电抗器电抗率均为12%,110 kV变 电站均采用串联电抗器电抗率为6%。如果 110 kV电网中谐波污染比较严重,尤其包含大量 的3次谐波分量,这时电容器组不平衡电压保护 的开口三角由于零序分量的存在具有一定的电压 值。当各谐波源分别注入电容器的谐波电流一定 测量每两个套管之间的电容量,其值与出厂值相 差应在5%范围内”,建议适当放大集合式电容器 的差压保护整定值,对于个别频繁动作的电容器 组,可做适当调整:过压系数取上限,灵敏系数取 下限。 2.4检查串联电抗器的电抗率是否与电容器组 电容量匹配 考虑到3次谐波对电容器组的影响,在选择 电容器补偿装置串联电抗率时,应根据电力系统 时,由于实际上谐波分量相位、幅值的不确定性等 因素,在3次谐波幅值经叠加后差异较大,并经电 抗率为6%的电容器放大后,从开口三角反映出 的零序电压幅值也随着变大,超过整定值时,会造 成保护动作,导致电容器组不能正常投入运行。 谐波的实际情况进行合理选择,尽量避免可能发 生的谐波放大问题,确保电容器组的安全运行。 对于电抗率选择合理的电容器装置不得随意增大 或减小电容器组的容量;对于电抗率选择不合理 的电容器装置,必须更换匹配的串联电抗器。 由表1可以看出所有11次不平衡保护不正确动 作均发生在110 kV变电站,串联电抗器均为 6%,且有6次发生在贵乌变、瑞金变等城中站。 这反映出贵阳市内1 10 kV电网的谐波污染程度, 暴露出由于谐波污染造成电容器组保护误动作, 是影响电网稳定可靠运行的安全隐患。 3结束语 电容器组电压保护经常动作跳闸,除了少部 分是电容器内部故障引起外,大部分是因错误接 线、保护整定不合理、检修维护测试不到位、电网 谐波危害所致。由于电容器组对电力系统安全、 2改进建议 2.1定期测量电容量 稳定、经济运行起着重要作用,所以必须加强运行 维护的力度,以避免或减少电容器的频繁损坏,提 高电网运行的安全稳定性。 参考文献: [1]周景秀,纪会争.10 kV并联电容器组不平衡电压保 护整定分析[J].华北电力技术,2005(增刊):26-29. 当检查发现电容量将发生变化超过3%时, 则立即检查电容器组内部单元是否有个别内熔丝 熔断,及时发现并将故障单元电容器退出运行。 2.2扩大电容器组检查范围 在查找集合式电容器差压保护动作故障时, 除了检查电容器本体以外,还需要对其不平衡保 护回路的放电 线圈、继电器及二次电缆等设 备一l司检查。 [2]DL/T584—1995 3—110 kV电网继电保护装置运行 整定规程[S]. [3]潘艳,刘连光,胡国新.补偿电容器串联电抗对无 源LC滤波器性能的影响[J].电网技术,2001,25 (7):56—59,71. 2.3适当调整保护动作整定值 [4]陈伯胜.串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选 参照Q/CSG 10007—2004<<电力设备预防性 试验规程》中有关集合式电容器对电容值的规定 择[J].电网技术,2003(27):92-95. [5]GB/T 14549—1993电能质量公用电网谐波[s]. 欢迎投稿!欢迎订阅!欢迎刊登广告! ・14・ 

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