冷凝水回收处理技术
2023-05-06
来源:世旅网
ll期 高登山:冷凝水回收处理技术 冷凝水回收处理技术 高登山 (中原油田石油化工总厂,河南濮阳457165) 摘要:石化总厂建设50 t/h冷凝水回收处理装置,通过活性分子膜超微过滤、多官能团纤维吸附等工艺的处理, 在不降低来水温度的条件下,去除油类、杂质及高价金属离子,最终使处理后凝结水的含油、含铁量达到石化总厂 要求的水质指标。为保证出水质量稳定合格,超微过滤器、纤维吸附罐设有蒸汽在线智能再生系统,定期对装置进 行自动再生。 关键词:冷凝水;回收;油类;超微过滤;纤维吸附 中图分类号:TQ085 文献标识码:B 文章编号:1003—3467(2008)11—0027—04 的20%~30%,凝结水虽然被污染,但比工业水的 项目建设的背景和必要性 1冷凝水回收处理项目建设的背景 水质要好得多,容易处理、费用较低,可以大幅度降 低锅炉水处理的运行费用。凝结水中常见的污染物 有油类、铁离子等腐蚀性产物。 1.2冷凝水回收处理项目建设的必要性 石化企业是用水大户,也是排污大户。随着国 环保政策日益加强对污染物排放总量的控制,炼 根据节水减排的要求,中原石化总厂对全厂凝 结水系统进行技术改造,目前全厂已回收的蒸汽凝 结水量约为4O~50 t/h。这些回收的蒸汽凝结水, 来自特种油装置、轻烃处理装置、气分装置、催化汽 轮机、催化车间脱硫装置、二氧化碳车问及动力车间 燃料油加热器及各车间仪表伴热,除催化汽轮机冷 凝水进软化水罐外,其余综合冷凝回水直接进除氧 器,大大提高了热能利用效率,节约了能源,减轻了 化学水处理站的负担。但是这些未经处理的凝结水 常常呈酸性,含油量和含铁量都严重超标,对锅炉、 辅机和其他设备的安全运行带来了严重威胁。因此 企业规模的扩大和加工深度的提高,尤其是进口 硫原油加工量的增多,造成炼油污水水量增加,水 日趋复杂。目前,国内60%以上的炼化企业处在 重缺水地区,水资源的短缺已经影响石化企业的 常生产活动,严重制约着石油化工的持续健康发 O 目前国内炼厂加工吨原油污水排放量与国外有 一定的差距。国际先进水平为加工每吨原油新鲜 消耗为0.5 t,外排污水为0.2 t;国内加工每吨原 平均外排为1.78 t,先进水平为0.5 t左右。因 ,节水减排工作任重而道远。 中原石化总厂地处缺水的中原地区,随着企业 本项目拟对回收的凝结水进行除油除铁处理,以达 到锅炉进水要求,保证给汽系统中的锅炉、辅机和其 他设备的安全长周期运行。 发展和装置规模的扩大,对水的需求量逐渐加大。 证优良的水源水质、充足的水量是企业可持续发 的必要条件,回收处理再利用一切可利用的回水 实现这一目标的重要手段。凝结水是由蒸汽做功 后凝结而成,在生产实践中往往因蒸汽系统的凝 2冷凝水回收处理项目主要内容 2.1冷凝水回收处理工艺技术线路的比较 2.1.1 常规凝结水除铁技术 器渗漏、金属腐蚀产物等的污染使凝结水的水质 降,不能直接回用于锅炉给水。 凝结水回用是锅炉实现节能、节水和减少运行 用的最有效方法。凝结水的热量可达蒸汽总热量 收稿日期:2008—08—26 采用常规的离子交换技术,使用阳床脱除有害 离子,使蒸汽凝结水达到锅炉的用水要求。此种工 艺主要适用于凝汽式热电厂封闭的“锅炉一汽轮 机一凝结水一除氧器”的封闭循环系统。对炼厂凝 作者简介:高登山(1974一),男,工程师,主要从事热能工程管理工作,E—mail:gdsd879352@sina.corn。 ・28・河南化工 HENAN CHEMICAL INDUSTRY 2008年第25卷 结水中的烃类有机分子不能去除,而且烃类还会导 致树脂失效。 2.1.2 降温后常规的化学除盐处理 将蒸汽凝结水收集后冷却到常温作为原水,经 过单独的除油设备除油后进入原化学水处理系统处 理。此种方法从工艺上最简单可靠,但是它失去了 凝结水回用的意义,将大量的低温热和凝结水的高 品质全部浪费,使企业损失大量的经济效益。 2.1.3铺膜爆膜法 用树脂或微粒均匀铺在滤层表面,截留需去除 杂质,饱和或接近饱和时,将膜爆去,重新铺膜。这 种方法存在一些弊端,主要是:①使用后的树脂或微 粒必须弃去,不能再生和重复利用,设备运行费用 高;②不能保证铺膜绝对均匀,效果不稳定;③步骤 多、隐患多,一旦泄漏,油就会污染滤元,使处理后的 凝结水被二次污染;④靠物理方法截除凝结水中直 径为几十纳米的分散态油效果很差,达不到中压锅 炉进水要求。 2.1.4活性分子膜的超微过滤和多官能团纤维吸 附工艺 去除凝结水中的微量杂质单靠物理过滤方法是 很难成功的,常常事倍功半,而组合化学方法,有针 对性的从分子角度考虑和处理,则会事半功倍。在 蒸汽凝结水不降至常温的条件下,运用活性分子膜 的超微过滤组合带大量官能团的复合碳纤维吸附方 法,能够有效去除凝结水中游离态、机械分散态、乳 化态、溶解态的各种烃类及其衍生物。同时在活性 分子膜和复合碳纤维微孔内官能团的作用下,脱除 水中的金属离子,使凝结水达到锅炉给水要求。 凝结水处理工艺选择时一般考虑以下几个原 则:①工艺能否达到各项出水指标的要求;②工艺是 否先进可靠;③工艺方案造价的高低;④运行管理是 否方便;⑤运行成本的高低;⑥对工人健康和周围环 境卫生的影响。 根据以上原则和工艺方案比较,中原石化总厂 确定选用活性分子膜的超微过滤组合多官能团纤维 吸附工艺。 2.2活性分子膜超微过滤组合多官能团纤维吸附 工艺特点 这套凝结水处理装置是集国内外多项专有技术 研制开发的单元组合式高科技产品,专门解决凝结 水的热量和水的回收问题,具有以下特点: 2.2.1耐高温 该装置在高温条件下直接就能对蒸汽凝结水进 行处理。去除了用空冷器或循环水降温、浪费大量 热能的环节,可最大限度的回收热量,取得良好的经 济效益。 2.2.2安全可靠、运行成本低且运行周期长 本着安全第一的原则,系统采用了多探头在线 监测、计算机集散控制系统、模拟人工智能的模糊控 制平台。运用简单的通讯手段,通过生产管理系统 的实时数据库中上游装置产生蒸汽凝结水的操作参 数变化情况,智能化指挥DCS完成对工艺系统的逻 辑时序和程序控制。为防止突发性严重污染的原料 水进入回收处理系统而造成活性分子膜失效和官能 团污染,专门设计了在线甄别控制系统。一旦出现 问题,该系统就会在数秒钟内检测到这一情况并迅 速转换成电信号,命令控制系统将严重污染的原料 水切换出系统。提高了装置的抗冲击性,保证了装 置安全经济运行。 2.2.3防污堵 本系统利用北京中能环科技术有限公司专有技 术,无需人工操作,可按检测情况自动清洗截留物, 正常情况下连续运行,大大降低了劳动强度和操作 次数。 2.2.4避免二次污染 由于无降温装置,避免了凝结水在降温装置内 形成的二次污染。 2.3我厂冷凝水回收处理工艺流程简介 我厂已经回收的蒸汽凝结水分为三路:综合冷 凝回水、特油冷凝回水和汽轮机冷凝回水。由各生 产装置收集的综合凝结水经在线甄别控制系统,与 特油冷凝回水混合后进入换热器,与软化水(冬季 用采暖水)进行换热;换热后凝结水与汽轮机凝结 水混合后进入原水箱,经原水泵提升后依次进入超 微过滤器、纤维吸附罐脱除机械杂质、油和高价金属 离子,合格的净化水经净水泵进入除氧器。装置工 艺流程图见下页图1。 2.3.1在线甄别系统 本系统由探头、电缆、信号线和工控机组成。工 控机中装有模糊控制平台程序,各探头在此程序控 制下运行。各单元均可根据各自的运行情况来进行 自动控制,灵敏可靠。当出现大量泄漏时,凝结水中 的油和离子含量会明显超标。这套原水在线甄别控 制系统就会在数秒钟内检测出来,并迅速转换成电 信号,命令控制系统将严重污染的原水切换出系统, 提高了装置的抗冲击性,保证了装置的安全。从大 量监测数据来看,正常运行时水中油的含量一般在 第11期 高登山:冷凝水回收处理技术 图1蒸汽冷凝回水处理装置工艺流程图 20 mg/L以下,通常设定值为30—100 mg/L,实际操 作可根据各厂具体情况确定经济运行指标。 2.3.2原水箱 高温凝结水出来以后首先要进入原水箱,原水 箱实际上可称为油水分离器。凝结水从布水装置进 入原水箱,布水装置有两个作用:一是使进水均布; 二是降低水的湍流速度,延长凝结水在原水箱内的 有效停留时间,使游离态和机械分散态油更易与水 分离。原水箱上部设有溢流堰,利用物理沉降作用, 可将大部分游离态及机械分散态油除去,使水中油 含量降到50 mg/L以下。 2.3.3超微过滤器 主要作用是:一次性截留 ≥0.1 m的全部微 粒;截留95%的胶体微粒(0.001≤ ≤0.1 Ixm);以 化合形式截留部分高价金属离子;去除余量机械分 散态油和部分乳化油,使水中油含量降低至5~6 mg/L;保障后面纤维吸附罐内复合碳纤维的工作条 件,延长碳纤维官能团的寿命。 超微过滤器选用耐高温过滤元件,应用中能独 有技术,用化学药剂在微孔内覆盖搭桥,是吸附、表 面过滤、深层过滤相结合的一种过滤方式。过滤机 理主要是化合、惯性冲撞、扩散和截留。这样不仅可 以起到物理的过滤作用,还有范德华力及化学键的 吸附作用,可除去乳化态、溶解态的油及金属离子。 超微过滤器采用半再生方法,一般24 h再生一 次(可据实际情况而定)。超微过滤器的再生用的 是0.8 MPa的低压蒸汽,对超微过滤器进行反向清 洗,以使其中的分子膜和官能团得以再生。 在一个超微过滤器进行反洗的时候,其余超微 过滤器继续工作,对纤维吸附罐供水。 2.3.4纤维吸附罐 纤维吸附罐属精密过滤装置,主要过滤元件为 带有大量官能团的纤维吸附毡。其主要作用是去除 剩余的油和无机离子,使水中油含量降至1 mg/L以 下,总铁含量降至50 g/L。 该装置所选的吸附剂由复合吸附纤维毡制成, 具有细孑L结构密集和比表面积巨大、吸附能力强等 特点,比表面积1 600 m /g,吸苯量60%(质量分 数),吸碘值1 500 mg/g。纤维毡经活化加入各种官 能团,这些官能团可根据各厂凝结水不同水质情况 (以现场检测为准)作不同的活化工艺。 纤维吸附罐同样采用半再生方法,一般24 h再 生一次(可据实际情况而定)。再生使用0.8 MPa 低压蒸汽,通过对纤维吸附罐反吹,使其中的复合纤 维进行脱附,使官能团得以再生。在一个纤维吸附 罐进行反洗的时候,其他纤维吸附罐正常运行。 2.3.5 DCS控制系统软件包 本系统采用了计算机集成控制系统。包括具有 氢导增效(离子交换柱保护)的在线电导检测系统、 模拟人工智能的模糊控制平台和可靠的DES控制 系统。采用逻辑时序及程序控制,各单元既可以根 据各自的运行情况来进行自动控制,又可以在运行 时相互配合,统一成一个完整的系统,保证了装置的 安全,降低了劳动强度。 3关键技术与改进创新 3.1关键技术 选择工艺技术方案的原则是:①在不降低来水 水温的情况下,除油、除铁,冷凝水的热值得到了充 分利用;②在保证净化水水质的前提下,本着节省投 入的原则,同时兼顾经济合理性。操作系统采用多 探头在线监测、计算机集散控制系统、模拟人工智能 的模糊控制平台。为防止突发性严重污染的原料水 进入回收处理系统而造成活性分子膜失效和官能团 污染,专门设计了在线甄别控制系统。 3.2改进创新 原设计将0.3 MPa来水先进行闪蒸,然后再进 常压原水罐,但闪蒸出来的乏汽没有回收,造成大量 的水损失。经技术人员的多方讨论,再加一换热流 程,将综合冷凝回水与软化水(冬天与采暖水)换热 后进常压原水罐,这样既利用了热值,也节约了水。 4建设及投产试运实施过程 从2006年开始上半年开始对冷凝水回收处理 河南化工 ・3O・ HENAN CHEMICAL lNDUSTRY 2008年第25卷 项目进行了施工图设计工作。2007年2月主体设 备开始安装,2007年4月16 Et设备安装建设完毕。 2007年5月2日蒸汽冷凝回水系统开始蒸汽 吹扫和水冲洗,5月6 It至11日下午超微过滤罐预 膜,18日启动整个冷凝回水系统,运行正常后,整个 系统切入DCS控制系统中去。 水总铁合格率98%,油合格率100%,达到设计指标 要求;③从安全生产来看,装置设备无超温超压,无 泄漏,污水无就地排放,能够实现清污分流,达到了 安全环保和职业卫生要求。 总之,半年多的运行实践表明,50 t/h冷凝水回 收处理装置设计合理,运行良好。本装置无工艺废 5运行评价 冷凝水回收处理装置投产后,进行了装置标定。 在标定过程中,装置最大处理量达到60 t/h;最小处 理量为27 t/h,说明装置操作弹性大,各项操作参数 指标都在设计范围内,净化水质量合格。 气、废渣排放,只有少量含油污水产生,经污水系统 送往总厂污水处理站处理解决。 6经济效益分析 直接经济效益:50 t/h冷凝水回处理装置建成 投产后,装置操作达到了安、稳、优运行,各项水质指 标达到国标要求,每小时平均回收处理冷凝水42 t 左右。年运行按8 000 h计算,年回收处理冷凝水 33.6万t,按处理后凝结水95℃与常温25℃下热 能差值折算成100 fr ̄'t(厂内部结算价)中低压蒸汽 北京中能环科技术发展有限公司提供的高温凝 结水处理装置,采用了DCS集散控制系统,能够及 时监控和调整现场设备的运行状况,采集相关运行 参数。在线水中油检测、pH值和电导仪表,能够自 动切换流程,自动化水平较高,既得到了专家的好 评,又赢得了一线操作人员的喜爱。经处理后的凝 结水的含油、铁离子指标均能达到中压锅炉上水水 质要求。既回收了相当于除盐水水质的水量,又回 收了部分热量,节水节能效果明显。 热量,可计算出凝结水热值为l0.75 t。处理后 凝结水水值可按工业新鲜水价格计,为2.90;Tr_/t (厂内部结算价);凝结水总价值13.65 ̄r_/t;年运行 成本费l7.29万元(包含气、电、管理费);设备折旧 费用33万元;年节约费用408.35万元。装置总投 资340万元,静态投资回收期0.83年。 间接经济效益:凝结水回收处理系统投用后,经 处理后的凝结水含油量小于1 mg/I ̄,总铁含量降至 小于50 g/L,完全满足国标规定的锅炉水质标准, 减少了锅炉的排污量,延长了锅炉的使用寿命。同 该工艺技术先进、安全可靠、投资少、回收快,具 有较好的性价比,取得了良好的经济效益和社会效 益。 冷凝水回收处理装置经过半年来的运行表明: ①经过运行装置最高处理量达到60 t/h,最低处理 量降至27 t/h,原设计处理量为50 t/h,说明装置操 作弹性大,能够满足不同处理量时生产需要;②净化 时对全厂的软化水、除氧水管网减少了腐蚀。 七 七七七 七 弋七 弋弋 七 ▲ 蕾七七 七七 七七 七七七七 七七七七 弋七 七 七 、 我国首次制定“两碱”清洁生产标准 11月5日,环境保护部对外公布了《清洁生产标准 氯碱工业(烧碱)》(征求意见稿)、《清洁生产标准纯碱 奎 利用指标(定量指标);装备要求(定性指标);排放废水冬 污染物产生指标(末端处理前,定量指标);废物回收利 立工业》(征求意见稿)。 据了解,《清洁生产标准氯碱工业(烧碱)》从5个方 面提出该标准的指标。即资源能源利用指标、产品指 用指标(定量指标);环境管理要求(定性指标)。 这些标准的制定是为指导和推进我国“两碱”工业 实施清洁生产,标准可作为两个行业在生产过程中,或 标、污染物产生指标(末端处理前)、资源综合利用指标 和环境管理要求。该标准作为清洁生产标准,主要体现 的是污染预防思想及资源节约与环境保护的基本要求, 基本覆盖烧碱行业从原材料的选取到生产过程和产品 进行清洁生产审核N-分析污染状况以及对所使用的工 艺和技术评估的主要依据,指导企业分析污染物产生的套 原因,找出物料流失的环节,从而制定切实可行的清洁 生产措施,选择清洁生产技术与装备,使“两碱”工业的 的处理处置各个环节。据悉,该标准为椎荐性标准,短 期内并不强制要--X有关企业必须达到。 《清洁生产标准纯碱工业》具体分为5类:资源能源 发展与环境保护相协调,达到可持续发展的要求。此士 外,《清洁生产标准氯碱工业(聚氯乙烯)》(征求意见 稿)也同时公布。 小